输煤系统照明改造可行性研究报告
一、 输煤系统照明现状及改造理由:
我厂输煤系统照明于1990年投用,其间进行小范围改造,现灯具均已老化。主要问题是:
1、防护等级不高,密封性较差、反光透光效率不高,灯具功率因素较低。
2、转运站内灯具均选用投光灯,其光线投射均匀性不很理想,存在较多的死角。
3、维护工作量大、费用较高。
4、煤场塔灯、煤码头照明、煤码头引桥照明等均人工控制未实现时控,不能实现节能。
5、由于灯具老化、效率低导致电能损耗较大。
6、根据现场生产人员反应及现场实测照度(平均照度20-30LX ),输煤转运站内照度明显不太够,其与《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》中的火力发电厂输煤转运站和输煤栈桥的照明照度60LX 标准值有差距。
近年来,照明灯具制造材料及工艺有了很大的改善,其节能效果和可靠性均有了较大的提高。选用新型灯具,有利于节能降耗、提高作业场所的照明效果、降低维修工作量及费用。
因此有必要对其进行合理的改造。 二:改造方案
根据节能降耗的总体要求及输煤系统照明现状,考虑改造
输煤系统主要工作区域照明,包括现场照明盘及照明控制方式(时控装臵)。拟选用防护等级高、密封性好、功率小、照度标准值高的节能型灯具,综合现场实际条件,合理布臵,并用时控装臵控制照明的开启和关闭,达到既改善了现场照明条件又节约能源的效果。
1、拟对T2—T4转运站及C7煤仓层一期照明灯具进行改造(考虑到T1转运站在直接输煤码头投用后,使用较少,也为了减少费用,此次暂不考虑),灯具型式选用泛光灯(原为投光灯),灯管为卤素灯管,灯具型式的改变增加了现场照度的均匀性。具体布臵如下:
2、对目前输煤系统室外照明中还未实现时控的部分进行时控
改造。包括C1皮带照明、输煤码头照明、C1皮带下部照明、C2皮带、煤场塔灯等。拟在T1塔原照明盘内增加时控装臵,控制C1皮带照明、输煤码头照明、C1皮带下部照明。在T2塔内结合T2塔照明盘改造
(原照明盘内布臵拥挤、元器件工况差)增加时控装臵。
3、灯具的选择:
⑴灯具外壳防护等级IP65, 防腐等级WF2。
⑵灯具要防眩光,照明角度大、范围广、光线柔和。 ⑶灯具与附件电源箱为一体化设计,维护方便。
⑷灯管选用金卤灯,要求更换简便,使用寿命长,不低于10000小时。
⑸根据不同的工作场所,考虑转运站内安装壁挂式方型泛光灯, 功率150W. C7皮带(一期) 输煤皮带栈桥安装吊顶式圆型泛光灯功率100W-150W 。
⑹根据现场照明灯具的安装高度,测算出距高比,合理布臵灯具的数量及安装角度,从而达到最佳照明效果。
⑺如有必要,可先选装不同厂家的灯具试装。观察并测量其实际效果,选出性价比较高的灯具。 4、改造费用
5、改造后节能测算:
1. 改造新灯具后由于光效提高节电:
改造前年耗电量:116套×250w/套×24小时×365=254040 KWH. 改造后年耗电量:90套×150w/套×24小时×365=118260 KWH. 每年节约135780 KWH电。 2. 加装时控装臵节电测算:
手动控制照明开关时,由于关闭开关不及时或忘记关灯造成照明浪费以平均每天2时计算,
煤场塔灯 5套×10杆×400W ×2时×365天=14600 KWH C1带钠灯 15套×400W ×2时×365天=4380 KWH 合计:18980 KWH
以上第1、2项总计每年节电 154760 KWH
燃料部 2008/1/24
附件1:原输煤系统灯具种类、数量一览表
附件2:2005年至2007年输煤系统照明维护费用统计