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基于PLC的重型全液压四辊卷板机电气控制系统设计

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基于PLC的重型全液压四辊卷板机电气控制系统设计与实现

杨艳伟 向 涛 向树民 张 劲

()西安兰石重工机械有限公司,陕西西安710065

摘 要:在对四辊卷板机工作原理详细介绍的基础上,研究重型全液压四辊卷板机电气控制系统的硬件设计和软件实现。采用Profi-并重点阐述位置闭环控制算法和旋转速度闭环控制算法,应用PbusP网络来实现PLC的集散控制,LC技术实现了对全液压四辊卷板-D机的自动控制。实际应用证明,该控制系统的控制精度满足工艺要求。

关键词:全液压重型四辊卷板机;闭环控制ProfibusP网络;PLC;-D

0 引言

卷板机是对金属板材进行多道次连续弯曲,使板材产生永久性塑性变形的设备,具有卷制O型、多段R等不同形U型、状板材的功能,是容器类制造业必备的机械设备。在我国卷制钢板厚度180mm以下由电机驱动或机械和液压混合式驱动的卷板机已有厂家生产,但是卷制钢板厚度超过180mm以上的全液压卷板机在国内还没有厂家生产,尤其是机、电、液一体化石油炼化行业的大规格卷板机在国内更是属于空白。近年来,

的发展对筒体类零部件提出了更高的要求,要求直径大、筒体材料强度增高、筒体承受的压力提高,这些钢板母材厚度增加、

无疑对卷板机的设备能力提出了更高的要求。现以兰州兰石重工有限公司自主研发设计的W12LSZ280×3000重型全液-

卷板能力为3m宽×3m直径×2为压四辊卷板机(50mm厚)例,主要研究该四辊卷板机电气控制系统的硬件设计与软件实现。

着各自轨道进行,如图2中的虚线所示。在整个钢板成型过程上、下辊始终处于夹紧状态

,这便使设备可在自身最大工作中,

2]

。能力下对各种厚度的板料进行弯卷成型[

图2 四辊卷板机工作原理图

2 控制系统硬件设计

系统动力线路采用三相3控制回路采80V、50Hz交流电,用220V交流电和24V直流电。控制系统采用现场总线与工)业以太网(相结合的分布式控制结构,采用SEthernetIEMENS通过P400PLC作为主站,rofibusP网络3连接SIEMENSS7--D

/ET200S分布式IO远程站及RexrothHNC100同步控制器;  。系通过工业以太网连接SIEMENSMP377系列HMIPanel  

统P

rofibusP网络组态如图3所示。-D

[]

1 工作原理

该四辊卷板机主要机械组成为上辊、下辊、前侧辊、后侧液压驱动装置、减速机、液压马达,如图1所示。上辊固定辊、

在机架之间,下辊位于上辊的正下端,两侧辊位于下辊的两侧。下辊和两个侧辊的升降运动由两端的液压下辊均为旋油缸驱动。上、

转主驱动辊,上辊旋转采用减多台液压马达输出扭矩、速器合流的全液压驱动方式,

下辊旋转采用单个液压减速机传动结构。马达、

图3 系统ProfibusP网络-D

3 控制系统软件实现

在电气控制中,下辊、两侧辊的每个液压缸上都装有位移传感器,实时检测辊的当前位置;上辊和下辊的旋转机构液压马达上装有编码器,实时检测上辊和下辊的旋转线速度。HNC100根据接收的PLC控制参数及位移传感器的位置反馈

图1 四辊卷板机机械组成图

在钢板卷制过程中,首先通过提升下辊来压紧钢板,通过升降侧辊的高度卷制不同半径的钢板

[1]

信号做下辊、侧辊升降的闭环控制,完成辊的自动升降动作;PLC根据接收的控制参数及编码器的旋转速度反馈信号做上、下辊旋转速度的闭环控制,完成上、下辊的自动旋转动作。电气系统控制的基本逻辑如图4所示。

。下辊、侧辊的升降沿

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图6 旋转闭环控制框图

的设定力矩。这样对于不同的板厚,在筒内外圆线速度不同的情况下,下辊能够自动调整旋转力矩,很好地适应卷板工艺要求。

图4 电气系统控制逻辑图

3.1 升降辊位移闭环控制系统

在卷板过程中,为了保证下辊和两侧辊的位置以及同一个采用位置闭环控制,如图5所示。以下辊两端升降的同步性,

辊为例进行说明,首先由操作工人根据工艺参数把下辊要到达的目标位置(即输入信号)设置在设定屏上,PLC读取这个设定然后HN值并把它传送给HNC100控制器;C100控制器把下辊的实际位置值(即反馈信号)和输入信号进行比较,如果两者之间存在偏差就要进行调节,此处仅用P(比例)调节器就能满足要求。经过调节后的信号直接输出到比例阀,调节比例阀的开口度,比例阀的开口度就决定了进入液压

缸的液压油量;液压缸中的液压油驱动下辊做垂直升降动作。

4 结语

在实际应用中,该控制系统能正常稳定运行,能准确自动控制升降辊的位置和上下辊的旋转速度,并解决了两个主驱动辊的速度匹配问题。该卷板机是由青岛兰石重型机械设备有限公司定制的,并于2011年5月21日通过甘肃省科学技术厅为东南亚地区最大的一台重

型全液压四辊卷板专家组验收,机。

[参考文献]

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[]吴麟.[自动控制原理(上册)北京:清华大学出版社,4M].1990:

146149.-

图5 位置闭环控制原理图

,其扫描周期为1mHNC控制器是力士乐的同步控制器,s,比例阀的响应速度大于2当下辊受到干扰时,设定位置值0Hz和位移传感器反馈值存在偏差,只要存在偏差,HNC控制器的消除偏差,使下辊动态地保持PID调节器就能快速动态调节,在设定位置。卷板工艺精度可达到±0.满足高效、高精2mm,度、高规格卷板生产要求;过载保护性能好;操作简单。

3.2 上下辊旋转速度控制系统

上、下辊均为旋转主驱动辊,旋转时两个辊同时都要出力。由于卷板过程中曲率半径不断在变化,要达到线速度一致比较困难,为了达到工件旋转角速度同步,上辊旋转采用速度闭环自适应控制。旋转闭环控制框图如图6所示,PI参数跟随速当速度要求慢时参数调节慢,稳定且没有超调;当速度要求度,

快时参数调节快,跟随性快,快速性好,自动卷板时效果明显。

4]该旋转速度闭环控制主要参考的数学函数[为:

Kp

)()u(t=Kpet+

Ti

例系数;Ti为积分时间常数。

)tdte(

))式中,为输出电压信号;为旋转速度偏差信号;u(te(tKp为比

下辊采用力矩控制,上辊旋转的实际力矩作为下辊旋转时

20151110  收稿日期:--

,作者简介:杨艳伟(女,陕西渭南人,工程师,主要从1983—)事快锻压机、锻造操作机、卷板机、径锻机等设备电气控制系统的设计研发工作。

机电信息 2015年第33期总第

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