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提高隧道深孔复杂地层岩芯采取率

09/27

提高隧道深孔复杂地层岩芯采取率

编写:张 昊 指导:高勤云

甘肃铁道综合工程勘察院有限公司

深孔钻探技术QC小组 二〇一〇年四月 兰州

目 录

一、课题背景 .............................................................. 1 二、小组概况 .............................................................. 1 三、选题理由 .............................................................. 2 四、现状调查 .............................................................. 2 五、设定目标 .............................................................. 3 六、原因分析 .............................................................. 3 七、确认主因 .............................................................. 5 八、制定对策 .............................................................. 6 九、对策实施 .............................................................. 6 十、效果检查 .............................................................. 9 十一、巩固措施 ........................................................... 11 十二、体会与今后的打算 ................................................... 12

提高隧道深孔复杂地层岩芯采取率

一、课题背景

新建兰新铁路客运专线,可提升西北地区铁路综合运输能力,并满足新疆、甘肃、青海三省区工农业生产的需要,缩短西北地区与中东部和西南地区的距离。达坂山隧道CDSZ-23深孔位于兰新客运专线祁连山麓南支脉,海拔高度为3382米。钻探现场地点偏僻,高寒缺氧,交通极为不便,

现场离水源地较远。

钻孔穿过地层由新至老依次为第四系、下第三系、奥陶系。施工地层复杂,局部严重破碎,破碎带中夹杂大量“断层泥”“, 断层泥”为粘土夹杂断层角砾。岩石可钻性从3~5级到8~10级。粘土层泥质角砾层厚度为15~50 m,遇水极易膨胀缩径。另有力学不稳定岩层厚度10~50 m,在局部地层,地层绿泥石化严重,岩层软硬极不均匀,稳定性很差,层间的破碎片麻岩又大量以粘土质胶结。从在同一区域进行钻探施工的其他配合单位的情况来看,普遍存在孔壁不稳定,岩芯采不上来的情况。我单位CDSZ-23孔在刚进入断层带5m就发生了掉块、塌孔现象,并引起卡钻一次,造成钻进效率低,岩芯采取率也达不到地质要求。

二、小组概况

2.1小组的组建

在本单位此前的复杂地层钻探中,普遍存在孔壁不稳定引起的钻进事故和取芯率偏低的情况。并且近年来,随着铁路隧道勘探孔的深度不断加大,所遇复杂地层的机会也日渐增多,同时勘探部门的工作量非常饱和,要求勘探队能快速、安全、高质量的通过此类复杂地层。为此,我们成立了QC小组,通过开展技术攻关,来指导本次任务。

三、选题理由

四、现状调查

(一)课题确定后,小组成员查阅大量复杂地层钻探技术、提高取芯率方面的技术资料,并借鉴地矿、煤炭部门在相关地层大口径金刚石取芯钻探的经验。对影响钻进安全和取芯率的因素进行整理、分析。

(二)小组对本单位此前施工的6个复杂地层钻孔进行了分类整理,统计分析了复杂地层的地质特征、钻进难点、复杂地层取芯率和事故种类及原因。

不稳定和取芯困难是产生复杂地层钻探取芯率低的主要问题。

五、设定目标

课题目标

目标一:稳定孔壁,保证钻进安全

目标二:减轻对岩芯的破坏,提高岩芯采取率

目标的可行性分析:

六、原因分析

针对主要问题“孔壁不稳定”和“取芯困难”,小组成员运用头脑风暴法进行原因分析,并做出关联图如下:

七、确认主因

小组成员通过关联图分析,将关联图末端因素逐一论证,结合达坂山隧道CDSZ-23深孔的实际情况,更深一步开展分析工作,予以确认造成孔壁不稳及取芯困难的主要原因。

1、钻头不适应所钻地层 2、钻具使用不合理 3、泥浆使用管理不善

4、泥浆体系与所钻地层不匹配

八、制定对策

通过小组成员的共同分析,分工合作,在11条末端因素中经现场调查、查阅资料、总结分析等共确认了4条主要因素。小组全部成员在武承玺同志支持下,由张昊同志负责召开了小组全员会议,针对4条要因制定了对策、目标及措施。

九、对策实施

实施一、根据复杂地层的情况,选择使用阶梯型底喷钻头

以前常用钻头: 阶梯底喷型钻头: 1、钻探唇面接触面积大,断面为平1、使用阶梯型的钻头唇面,具有良 面,在软硬不均的破碎地层,产生好的导向性能,能减轻横向振动,的振动大 防止振动破坏岩芯柱, 可形成柱状2、钻头为常规矩形水口,导致很大岩芯,并使其平稳地进入岩芯内管 一部分的泥浆直接冲向岩芯,在破2、底喷型钻头有特殊的隔水装置,碎地层及胶结性差的地层造成岩芯冲洗液只能沿底喷水眼进入孔底,被冲蚀 而不直接冲刷岩芯

实施二、根据复杂地层的特殊性,应用单动性能好的双级单动双管钻具,并加强日常的

维护工作

此前本单位常用的金刚石双管取芯钻具为地矿部门专用的双管钻具,由于地矿部门大部分时候使用的是无固相或低固相的冲洗液,对钻具的单动轴承磨损较小,其单动性

能能够得到满足。而铁路工程地质勘探的口径较大,需用粘度相对较高的泥浆护壁,其对单动轴承磨损较大。此次选用具有双级单动机构的QS取芯钻具,保证单动性能,避免了内管旋转对岩芯的扰动。并且泥浆循环时,是通过钻具的外管与内管之间的部分流动,加上QS钻具具有逆止阀,可有效的减轻泥浆对岩芯的冲刷。

双管取芯钻具的日常维护和合理使用也是提高取芯率的有效保证,其正常的维护和使用过程图如下

对于在复杂地层使用的金刚石钻进,要求泥浆的固相含量一般低于8%。过高的固相含量可能导致泵压过高、岩芯被冲蚀、形成的泥皮过厚而粘附卡钻,钻头过早磨损等。改进后,现场配备的泥浆净化系统示意图如下:

5

6

1-井眼 2-振动筛 3-

5-循环沉淀槽 6-沉淀池 7泥浆池

在“ 管好泥浆” 上建立三级岗位责任制。即专职技术员岗、机长岗、班泥浆管理岗。职责分明, 明确规定技术员掌握全孔泥浆性能, 调试确定配方、指标,经常深入现场检查泥浆质量。机长要了解和掌握地层变化情况, 参与调试检查泥浆质量, 协调班泥浆岗的工作关系。班泥浆员更换泥浆、清除岩粉, 及时反映使用情况, 保管好现场处理剂及工具。

实施四、根据地层特性,配制适应复杂地层的泥浆体系

在复杂地层钻进,泥浆对于孔壁稳定和顺利钻取岩芯有着尤为重要的作用。复杂地层岩石由于通常较为破碎,裂隙发育,胶结性差,钻进时容易发生坍塌、漏失、缩径等事故。经统计分析本单位此前施工的复杂地层钻孔情况来看,引起钻探事故的原因多为泥浆性能不能达到正常钻进的要求。为配制适应复杂地层的泥浆,我们以钻遇的地层实际情况为出发点,分析了常用的普通细分散泥浆的缺点及造成的危害,然后具体针对地层的特征选配了低固相不分散絮凝型泥浆。两种泥浆的优缺点对比见下图。

而韧。在用岩样浸泡方法观察泥浆是否适合该复杂地层钻进要求时,CDSZ-23孔内的岩屑制成的岩样在普通细分散泥浆中1小时即垮塌,而岩样在低固相不分散絮凝型泥浆中

能保持5天不垮。这说明新配制的泥浆是能够满足复杂地层的钻进要求的。在实钻中新型泥浆也表现出极好的抑制粘土层水化分散和护壁能力。

十、效果检查

检查一、钻进情况检查

运用新型泥浆低固相不分散泥浆和QS钻具及与之配套的阶梯型钻头后,孔内事故明显减少。新型泥浆的护壁、携带岩屑、润滑钻具和减少孔内阻力的能力得到充分的体现,保证了钻进的安全。活动后CDSZ-23孔比之此前的钻孔来看,孔内阻力小泵压低、钻效高、事故少,保证了钻进安全,为钻取高质量的岩芯创造了条件。

具体数据分析见以下图表。

1-CDSZ-23

检查二、取芯率检查

综合使用与复杂地层相适应的钻具和新型泥浆,以及完善钻具及泥浆的管理措施以来,CDSZ-23孔在取芯率上得到了很大的提高。特别是在100m~188m、204m~288m的断层泥孔段取出的岩芯较为完整、取芯率高,达到90%,较之在同一工区的其他配合单位取芯困难、取芯率达不到地质要求的情况,我单位机台受到地质人员的高度评价。

★ 完成课题预定目标:通过严格执行制定的对策措施、不断改进优化,最终达到预定目

即:在首先确保钻进安全的前提下,提高了复杂地层钻孔的取芯率

活动效益:

1、经济效益

(1)本次活动解决了深孔钻探中的几个关键问题,为单位节约了成本。该孔交通状况极差,水源较远,钻进中所使用的新型泥浆具有随钻堵漏的特性,减轻了钻孔的漏失,此项节约水费计60车,共6000元。在复杂地层中使用的两级单动钻具和阶梯型钻头适应性强,寿命高,相对于本单位此前同类型孔节约钻具管材费用共计25000元。

(2)在钻遇的复杂地层中,由于采用了优质泥浆和新型钻具改善了孔内情况、减少事故的发生,相比本单位此前同类型孔节省工期20天。

2、成员能力提高

通过活动的开展,小组成员各个方面的能力均有不同程度的提高,其自我评价及雷达图如下所示:

十一、巩固措施

通过本次QC小组活动、方案实施,我们总结了一套铁路工程地质复杂地层钻探质量控制的经验,通过整理,已编制成论文《铁路隧道复杂地层钻探综合治理》,并投稿至《铁道勘察》杂志。在充分总结QC活动中取得成功经验的同时,我们将对复杂地层综合治理的过程进行了整理,将该治理过程纳入本单位施工范本集以供以后钻孔施工参考。本次QC活动治理流程图如下。

十二、体会与今后的打算

体会:

在该项目实施过程中,由于我们QC小组能按PDCA循环开展活动,及时发现分析了影响质量的各方面因素,不断总结经验,为有效地控制施工质量做了许多有益的工作。通过此次活动,强化了质量管理意识,使小组每个成员个人技能得到进一步的提高,增强了QC小组的团队精神,更加激发了小组成员开展此活动的热情。

下一步打算:

当前正值铁路建设的高峰期,铁路勘察单位任务重、工期紧,而钻探工作的效率在很大方面影响着勘察设计的进程,所以迫切要求提高铁路钻探效率,特别是隧道深孔钻探。随着钻探技术的不断进步,涉及的内容越来越多、面也很广,我们将以此次QC活动为契机,继续运用“PDCA”的原理改进本单位的施工技术。接下来,我们小组将以“提高深孔钻进效率”为课题,运用QC方法,攻克难关、改进工艺、提高质量。


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